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    川維化工聚乙烯醇裝置實現穩產高產

    2022年01月11日19:15 | 來源:人民網-重慶頻道
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      2021年,化工市場受多重因素疊加持續強勢,聚乙烯醇產品市場也呈現出量價齊升的良好勢態。醇解工序是聚乙烯醇制造最后一道工序,受轉動設備多、物料易堵塞、固定切換操作頻繁等工藝特性限制,極易發生單條生產線非計劃停車。

      中國石化集團川維化工公司聚乙烯醇運行部通過管理、技術、培訓要素驅動,圍繞醇解穩定運行積極攻關,助力裝置穩產高產。2021年同比上一年度,裝置二級降負荷減少70%,9月以來還創下了二級降負荷次數為零的好成績。同時,產品的優等品率和轉產一次合格率均優于往年同期水平。

      技術驅動 破解穩產大難題

      “第二粉碎機篩網太干凈了,基本上不用清掃沖洗?!薄耙郧耙鍜吆枚喽氯锪?,非常耗時?!?川維化工公司聚乙烯醇東區生產線正常停車清掃設備,工藝和保運人員同時發出感嘆。

      第二粉碎機是聚乙烯醇醇解工序關鍵設備之一,受物料特性影響,很容易發生篩網堵塞物料架橋停車,是長期困擾裝置安穩運行的一大難題。

      2020年以來,川維化工公司運行部組織開展技術攻關,經過反復調研和試驗,率先在聚乙烯醇東區完成現場適應性改造和裝置實驗,同年5月正式投用,取得較好效果。2021年將新技術全面推向聚乙烯醇西區裝置,并結合東、西區設備特性和產品牌號進行了互動交流和優化攻關,全面掌握新技術,力克第二粉碎機物料架橋難題。

      “以前生產纖維用聚乙烯醇產品時,第二粉碎機最多運行一周左右就要架橋停車清掃,現在基本上不會發生這種故障,困擾裝置安穩運行數十年的生產瓶頸終于被攻克?!?川維化工公司聚乙烯醇東區裝置負責人介紹,“裝置產生的設備清掃沖洗廢水大幅度減少,有效緩解下游污水處理裝置壓力,開啟了綠色清潔生產新局面?!?/p>

      管理推動 層層織密穩產網

      “穩產管理方面我們特別注重生產方案的制定和落實,要求各級人員做到方案制定要科學、執行有紀律、操作要準確?!?川維化工公司運行部負責人說。

      川維化工公司制定《高負荷生產運行管控方案》,總產量按計劃的100-105%進行系統安排。聚乙烯醇東、西區裝置聯合討論優化生產計劃,合理安排轉產品種,減少工藝波動;醇解定線生產、專線生產,減少轉產停車次數,保證穩產優產。目前裝置定線列生產長周期運行已成常態,并屢創新高。

      制定《工藝參數控制管理辦法》,操作人員加強工藝運行參數巡檢,發現異常波動及時調整,確保受控。班組長加強DCS畫面監控,將重要工藝參數準確記錄在交接班報表上,及時分析、發現、處理和匯報異常。安全、工藝、設備三方聯手,每天抽查工藝參數超控是否及時調整、設備電流波動是否及時切換、取樣分析是否形成閉環、報表記錄是否準確完整等情況,嚴格考核和通報。

      川維化工公司深入推行計劃性輪修制度,定期對生產線關鍵設備進行深度檢查,充分了解設備運行狀況,通過事先統籌安排,輪流對生產線組織消缺檢修,或利用轉產停車機會,組織工藝、保運、機電儀人員聯合會診,排查分析隱患,治理消除薄弱環節,避免了設備“帶病”工作發生非計劃停車或降負荷運行。

      培訓帶動 形成穩產新動能

      川維化工公司以賽促學,組織開展“身邊案例我來講”勞動競賽活動,在全體員工中征集生產運行、設備保障、安全環保、產品質量、技改技革、新品開發等方面發生各類事件的典型案例,組織職工輪流上講臺,講述發生在自己或身邊同事的典型案例,讓職工在歷史傳承中吸取寶貴經驗和失敗教訓,避免類似事件重復發生,全面提升安全、規范、精準操作水平。

      針對重點單元操作開展專項培訓,川維化工公司制定“手指口述”操作法。技師、班組長每天開課,理論講解與現場示范相結合,組織員工對照操作法認真學習單元操作安全檢查確認內容和要領,熟練掌握崗位安全操作程序。

      同時,將“手指口述”操作法執行情況作為周檢、查崗和盯班必查內容,及時發現問題予以指導解決,重點立足于杜絕習慣性違章。每月抽考,確?!笆种缚谑觥辈僮鞣▓绦?、落實到位,避免了人為誤操作導致的非計劃停工減產損失發生,保證了裝置運行最優、企業效益最好。(張艷、胡德?。?/p>

    (責編:秦潔、劉政寧)

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